包鋼集團(tuán)副總經(jīng)理李德剛表示,伴隨國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),下游需求逐步恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年包鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入410.69億元,利潤(rùn)總額3.49億元。
營(yíng)收恢復(fù)的同時(shí),包鋼集團(tuán)還實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)突破。今年年初,包鋼集團(tuán)首席技術(shù)專(zhuān)家智建國(guó)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)立項(xiàng)研發(fā)稀土硫氧化物冶金技術(shù),致力于稀土在鋼中應(yīng)用的技術(shù)創(chuàng)新,提升厚壁無(wú)縫鋼管焊接性能和焊接效率,為公司發(fā)展注入新動(dòng)能。
京九鐵路、京滬高鐵、蘭新高鐵、青藏鐵路……每每提及包鋼集團(tuán)鋼軌的參建項(xiàng)目,包鋼集團(tuán)首席技術(shù)專(zhuān)家王永明如數(shù)家珍。不久前,包鋼軌梁廠實(shí)現(xiàn)了兩條百米鋼軌生產(chǎn)線的批量全萬(wàn)能軋制,將鋼軌踏面缺陷控制在0.3毫米以?xún)?nèi),成功根治了困擾鋼軌行業(yè)多年的“高低點(diǎn)”頑疾。
鋼軌踏面上一個(gè)細(xì)微凸起或凹陷,都會(huì)使高速運(yùn)行列車(chē)產(chǎn)生“抖動(dòng)”,不僅影響乘車(chē)體驗(yàn),還會(huì)增加線路維護(hù)成本,這一質(zhì)量缺陷被稱(chēng)為鋼軌的“高低點(diǎn)”。“以前采用的是半萬(wàn)能軋制方法,鋼軌在脫離軋機(jī)機(jī)架時(shí)會(huì)產(chǎn)生加工誤差。”包鋼軌梁廠綜合部副部長(zhǎng)蘇宏表示,今年2月開(kāi)始,包鋼軌梁廠專(zhuān)門(mén)開(kāi)展全萬(wàn)能軋制工藝研究,用5個(gè)月的時(shí)間,在國(guó)內(nèi)率先成功實(shí)現(xiàn)百米鋼軌的批量全萬(wàn)能軋制,關(guān)鍵指標(biāo)全部滿(mǎn)足國(guó)鐵標(biāo)準(zhǔn)。
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